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鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)尾新型電改袋除塵器結(jié)構(gòu)研究
發(fā)布時(shí)間:2018-02-19

摘要:針對傳統(tǒng)電改袋除塵器內(nèi)部煙氣分布不均勻,無法實(shí)現(xiàn)在除塵器運(yùn)行中更換濾袋等問題,提出一種新型電改袋除塵器,并利用CFX軟件對其流場進(jìn)行了數(shù)值模擬。結(jié)果表明:與傳統(tǒng)電改袋除塵器相比,新型電改袋除塵器各袋室處理煙氣量基本相同,濾袋底部區(qū)域氣流速度分布均勻,偏流程度小,可有效地防止濾袋磨損和二次揚(yáng)塵。

0引言

鋼鐵行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),根據(jù)鋼鐵工業(yè)和市場分析公司(MEPS)發(fā)布的全球鋼鐵產(chǎn)量報(bào)告,2013年我國以7.79t的粗鋼產(chǎn)量位居第一,占全球粗鋼產(chǎn)量的48.5%,同時(shí)鋼鐵行業(yè)粉塵排放量約占我國工業(yè)粉塵排放總量的25%,其中燒結(jié)工藝作為鋼鐵生產(chǎn)的主要工藝之一,其煙塵排放占總排放的42.3%。燒結(jié)機(jī)尾煙氣具有溫度較高(80150)、濕度較大(3%5%)及粉塵比電阻偏高(1091012Ω˙cm)等特點(diǎn),目前煙塵凈化設(shè)備以電除塵器為主[2]。但是電除塵器存在對0.12μm的細(xì)顆粒物除塵效率低,受粉塵特性變化影響大等局限性,很難達(dá)到GB286622012《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的顆粒物排放限值為30mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)要求,因此燒結(jié)機(jī)尾電除塵器亟需改造。目前,國內(nèi)外電除塵器改造的主要方案有電改電、電袋復(fù)合、電換袋和電改袋。與其他三種方案相比,電改袋方案具有投資低,對細(xì)顆粒物除塵效率高等優(yōu)勢。因此,在工業(yè)實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用。

所謂電改袋,是指保留電除塵器殼體和原有的進(jìn)氣方式,只改變內(nèi)部結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)電除塵器到袋式除塵器的改造。以某燒結(jié)廠機(jī)尾電除塵器為例,傳統(tǒng)電改袋除塵器結(jié)構(gòu)如圖1所示,該結(jié)構(gòu)保留電除塵器的進(jìn)氣箱、殼體、出氣箱和灰斗,在殼體內(nèi)設(shè)有袋室和凈氣室。雖然該電改袋除塵器運(yùn)行阻力低,除塵效率高,可以充分利用電除塵器的內(nèi)部空間,但仍然存在以下不足之處:

1)煙氣進(jìn)入袋式除塵器時(shí)的分布狀況是影響除塵效率和濾袋壽命的關(guān)鍵因素之一。內(nèi)部煙氣分布不均勻,易導(dǎo)致各濾袋所受負(fù)荷不同,且易引起濾袋間碰撞磨損,影響濾袋使用壽命,進(jìn)而影響除塵器的除塵性能。

2)無法在除塵器運(yùn)行中更換濾袋。如果其中一個(gè)濾袋破損,檢查或更換濾袋必須在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行,嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)。

針對以上傳統(tǒng)電改袋存在的問題,本文提出一種可實(shí)現(xiàn)離線清灰,在除塵器運(yùn)行中更換濾袋,且氣流分布均勻的電改袋除塵器,并利用CFX軟件對其流場進(jìn)行數(shù)值模擬,為除塵器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供依據(jù),進(jìn)而指導(dǎo)工程設(shè)計(jì)。

1新型電改袋除塵器結(jié)構(gòu)

為了解決傳統(tǒng)電改袋氣流分布不均勻,無法在除塵器運(yùn)行中在線更換濾袋等問題,以某燒結(jié)廠機(jī)尾電除塵器為例,通過以下改造方案可獲得新型電改袋除塵器,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

1)拆除電除塵器內(nèi)部的極板、極線、振打裝置、橫梁和高壓電源,保留電除塵器的進(jìn)氣箱、出氣箱、殼體、灰斗及輸灰系統(tǒng)。

2)在原電除塵器的殼體外兩側(cè)對稱地設(shè)有煙道,煙道通過斜板分隔為進(jìn)氣煙道和出氣煙道,煙道兩端分別與進(jìn)氣箱、出氣箱連通;進(jìn)氣煙道與袋室通過進(jìn)風(fēng)管連通。

3)在原電除塵器的殼體內(nèi)設(shè)有花板和隔板,將其內(nèi)部空間分隔為12個(gè)獨(dú)立的袋室和12個(gè)獨(dú)立的凈氣室。

4)在進(jìn)風(fēng)管內(nèi)裝設(shè)蝶閥,在出氣煙道上部裝設(shè)提升閥。

除塵器正常運(yùn)行時(shí),蝶閥和提升閥均開啟,煙氣從除塵器入口進(jìn)入進(jìn)氣箱,流經(jīng)兩側(cè)進(jìn)氣煙道進(jìn)入袋室,實(shí)現(xiàn)煙塵凈化,潔凈氣流則向上進(jìn)入凈氣室,并通過出氣煙道流入出氣箱,排放到除塵器外。當(dāng)需要更換濾袋時(shí),只需關(guān)閉相應(yīng)袋室對應(yīng)的蝶閥和提升閥,進(jìn)行清灰或者換袋操作,其他袋室正常運(yùn)行。

2電改袋除塵器數(shù)值模擬

2.1幾何模型及網(wǎng)格劃分

本文結(jié)合某燒結(jié)機(jī)尾電改袋工程實(shí)例,分別根據(jù)圖1和圖2建立傳統(tǒng)電改袋幾何模型和新型電改袋幾何模型:濾袋總數(shù)為2304條,濾袋間距為70mm×90mm,單條濾袋尺寸為160mm×7000mm,設(shè)計(jì)過濾風(fēng)速為0.91m/min,當(dāng)其中一個(gè)袋室關(guān)閉時(shí),過濾風(fēng)速為0.99m/min,完全滿足袋式除塵器的工作要求。

2.2數(shù)學(xué)模型

袋式除塵器正常工作過程遵循質(zhì)量守恒、動(dòng)量守恒和能量守恒定律,在CFX計(jì)算時(shí)采用的控制方程包括連續(xù)性方程、動(dòng)量方程和能量方程。而除塵器內(nèi)氣體流動(dòng)為紊流狀態(tài),因此必須選取湍流模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。鑒于RNGk-ε模型比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型在模擬湍流流動(dòng)中有更高的可信度和精度,本文從湍流的實(shí)用性考慮,采用RNGk-ε模型來模擬電改袋除塵器流場分布。

2.3邊界條件

入口采用速度入口條件,為滿足煙氣處理量44×104m3/h,入口速度為16.3m/s,出口采用壓力出口邊界條件,壁面為無滑移壁面,濾袋為多孔介質(zhì)模型,整個(gè)過程為等溫過程,模擬中煙氣溫度為100℃,介質(zhì)為不可壓縮空氣。

3結(jié)果分析

通過模擬計(jì)算分別得到傳統(tǒng)電改袋除塵器流場分布圖,和新型電改袋除塵器流場分布圖。其中,分別截取自Y1平面,圖4、圖5分別截取自X2平面和Y2平面,上述平面分別按圖1和圖2所示虛線方向截取。

 

3.1傳統(tǒng)電改袋除塵器流場分析

由圖3可知:煙氣進(jìn)入傳統(tǒng)電改袋除塵器后,以最高15m/s的速度沖擊過濾單元前端的擋板,受擋板作用,向下進(jìn)入過濾單元,在此過程中,煙氣中的大顆粒物在慣性和重力作用下落入灰斗,可減緩對濾袋的磨損。煙氣進(jìn)入過濾單元后,大部分以7.5m/s的速度直接沖擊前端灰斗壁,在灰斗壁作用下,一部分煙氣以最高9m/s的速度流入前端灰斗內(nèi),另一部分煙氣以最高4.5m/s的速度斜向上流向過濾單元中間區(qū)域,同時(shí)在前端過濾單元下部和前端灰斗內(nèi)各形成一個(gè)漩渦,灰斗內(nèi)高速氣流和漩渦的存在極易造成二次揚(yáng)塵,使沉積下來的粉塵再次被帶入到過濾單元。而僅有少部分煙氣以3m/s的速度流向除塵器末端區(qū)域,使得該區(qū)域氣流速度明顯低于中間區(qū)域,導(dǎo)致各濾袋所受負(fù)荷不同,且易引起濾袋間的碰撞磨損。

3.2新型電改袋除塵器流場分析

由圖4可知:與傳統(tǒng)電改袋除塵器相比新型電改袋除塵器各袋室流場分布較為一致,正對袋室入口處煙氣速度均在1012m/s,所以,所有過濾單元處理煙氣量基本一致,不存在局部單元處理煙氣量偏高,而引起過濾負(fù)荷不同的問題。

 

由圖5可知:煙氣沿進(jìn)氣煙道向下經(jīng)進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入袋室后,煙氣以最高12m/s的速度斜向下運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)的過程中速度逐漸減小至6m/s以下,并逐漸以最高4m/s的速度向上擴(kuò)散,進(jìn)入過濾單元,實(shí)現(xiàn)粉塵的捕集。綜合圖4和圖5:灰斗區(qū)域內(nèi)靠近灰斗上壁面處煙氣速度最高為6m/s,其他大部分區(qū)域煙氣速度小于4m/s,且無漩渦存在,可以有效地防止灰斗二次揚(yáng)塵的發(fā)生;同樣濾袋底部附近區(qū)域煙氣速度分布均勻,均在4m/s以下,基本無偏流現(xiàn)象,能減緩濾袋間碰撞磨損。

4結(jié)論

針對傳統(tǒng)電改袋除塵器內(nèi)部氣流分布不均勻,無法在運(yùn)行中更換濾袋等問題,本文提出了一種新型電改袋除塵器,并對流場進(jìn)行了數(shù)值模擬,得到如下結(jié)論:

1)在電除塵器殼體外兩側(cè)增設(shè)煙道,在電除塵器殼體內(nèi)增設(shè)花板和隔板,使得各袋室相互獨(dú)立,進(jìn)而有效地控制氣流進(jìn)入袋室,使得在除塵器運(yùn)行時(shí)可以更換濾袋。

2)根據(jù)模擬結(jié)果,在傳統(tǒng)電改袋除塵器濾袋底部區(qū)域存在較大的漩渦,易造成灰斗二次揚(yáng)塵,此外,濾袋底部兩端區(qū)域氣流速度低于中間區(qū)域,分布不均勻,影響濾袋過濾負(fù)荷,易加劇濾袋的碰撞磨損。而新型電改袋除塵器濾袋底部區(qū)域和灰斗區(qū)域氣流分布均勻,可有效地避免灰斗二次揚(yáng)塵和濾袋碰撞磨損。

3)該新型電改袋除塵器在實(shí)施時(shí),可有效利用原有電除塵器結(jié)構(gòu),改造成本低,具有應(yīng)用前景。